2008年12月31日22:38分高炉发生管道行程,当班工长及时减风至300kPa制止管道行程,付工长组织炉前出铁,减风后于22:44下半批料,料不动,高炉处于悬料状态,风压逐步上升至327kPa,风量2150m3/min左右。此后22:49减风至308kPa、风量179m3/min,23:08减风至262kPa、风量681m3/min,23:20减风至235kPa、风量892m3/min,23:26减风至159kPa、风量681m3/min,23:31减风至101kPa、风量370m3/min,23:34减风至78kPa、风量341m3/min,渣铁流减少,于23:35放风坐料,风压降至48kPa,高炉塌料,高炉立即复风,复风后检查风口发现11#、12#、13#风口灌渣,其中11#灌死,12#、13#灌渣后因回风有吹开一个洞。上述5#高炉风口灌渣事故存在什么问题?简述处理及教训。
正确答案:
1、5#高炉近期炉况不顺,当班工长对高炉发生管道、悬料处理不当是此次事故的主要原因。高炉发生管道行程后,下完半批料处于悬料状态,在出铁前当班工长不敢大量减风塌料,悬料时间太长。
2、出铁过程中,工长大量减风,风量过小,导致炉缸渣铁出不干净,特别是北面11#、12#、13#风口远离南铁口。
3、放风前因风压、风量偏小,一旦放风坐料后,回风时因风量小,无法使灌渣风口渣铁导流回炉内。
处理及教训:
1、高炉管道行程悬料后,发生在出铁前可适当减风,但必须保持一定的风压、风量,出净渣铁,方可放风坐料。
2、5#高炉炉况不太稳,工长加强操作责任心,一旦发现风压处于高位直线下降时,可适当减风,制止管道行程发生。
2、出铁过程中,工长大量减风,风量过小,导致炉缸渣铁出不干净,特别是北面11#、12#、13#风口远离南铁口。
3、放风前因风压、风量偏小,一旦放风坐料后,回风时因风量小,无法使灌渣风口渣铁导流回炉内。
处理及教训:
1、高炉管道行程悬料后,发生在出铁前可适当减风,但必须保持一定的风压、风量,出净渣铁,方可放风坐料。
2、5#高炉炉况不太稳,工长加强操作责任心,一旦发现风压处于高位直线下降时,可适当减风,制止管道行程发生。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题